这一年跑下来,回头看看,最深的感受是:干活的人,永远别怕跟小事较劲。
先说烧结筛分那摊子事。干过高炉的都明白,入炉粉末多,高炉就给你脸色看——压差高、透气性差,操作工一天到晚盯着屏幕不敢眨眼。往年我们也想治,但总指望岗位工凭经验盯着,看筛速、看粒级,手摸眼看,结果呢?粉末该进炉子还进。今年我带着检修班,把筛分系统从头到尾捋了一遍,最后把火力集中在筛板选型上。旧习惯是棒条筛,便宜、耐用,可碰上我们现在的原料结构——水分大、粘性高,糊筛眼糊得人没脾气,每天停机清筛的时间比生产时间还长。我们下决心换了聚氨酯弹性筛板,孔径做了差异化布置,这不是换个件那么简单,是整整两个月,每天带着班组调整振动电机的偏心块角度,记录筛下物粒度,一条曲线一条曲线地对。中间试错过三次,有一次偏心块角度调大了,物料跑得太快,筛分效率直接掉下来,气得我当场让停机重调。最后入炉粉末率降了1.2个百分点。这个数字在报表上不起眼,可高炉工长跟我说,就这1.2%,他敢多给风了,炉子稳得跟老牛似的。
八月份炉顶温度异常波动那几天,真把我折腾得够呛。连续三天,炉顶温度超高报警,工艺那边坐不住了,催着调布料矩阵、动中心加焦量。我当时心里也打鼓,但总觉得哪儿不对。我拦住工艺的人,说先别动参数,把仪表班和检修班叫上,咱们从测温线路开始捋。顶着四十多度的炉顶平台,从头到尾查了一遍洒水降温装置——结果呢?喷头堵了,洒水不均,测温点捕捉到的温度是虚的。工艺的人当时还跟我杠,说不可能这么简单。我没吭声,让检修班把喷头拆下来,一管子水冲下去,堵塞的泥浆哗啦啦流出来。清洗完装上,加了滤网和压力监测,接下来三天,炉顶温度曲线稳得像条直线。这件事给我的教训是:故障排除,别急着动参数,先把现场走透,把基础维护查透。
带团队这事,今年我换了种干法。以前是我冲在前面,他们跟着干,累得半死,可一遇着新问题,他们还是等着我拿主意。今年我改了策略:先让他们说,说错了也别怕,我兜底。前几天皮带跑偏,班长老王按老习惯,上手就要调托辊。我拦住他,说你先别动,把机架水平度和中心线给我量一遍。老王还跟我犟,说他调了二十年皮带,没见过这么干的。我也没跟他吵,就让他按他的方法调了一上午,皮带还是跑。最后我让他拿水平仪去打尾部滚筒的基础,一量——基础微量沉降了,滚筒中心线跟皮带中心线不垂直。老王当时不吭声了。我们没急着调滚筒,先把基础重新找平,加装垫板,跑偏问题彻底解决。后来老王自己跟人念叨,说现在干活得动脑子,不能光凭手熟。这种转变,比教他一门技术值钱。
质量验收这块,今年吃了好几次亏才长记性。隐蔽工程,以前是签字走流程,结果有一次管道埋下去了,回填土都夯完了,才发现防腐没做到位。返工花了二十多万,还耽误了半个月工期,气得我几晚上没睡好。今年我定了死规矩:隐蔽工程必须三方现场确认,带定位水印的照片留底,上一道工序不合格,下一道绝不签字。高炉冷却壁安装那阵子,每根螺栓的紧固力矩值,我们随机抽检20%,发现三次不合格,整个批次全部重新紧固。施工方骂我们不近人情,我说,你骂归骂,漏水的时候你就知道谁对谁错了。结果今年检修完,冷却系统一处漏水没有,施工方后来请我喝酒,说还是你们严得对。
设备维护的思路,今年也彻底翻了个个儿。以前是坏了修,备件库堆得满满的,换下来的万向轴堆成山。今年我们转了向,重点研究怎么才能不坏。给每根万向轴建立振动监测档案,润滑周期、润滑脂型号强制规定,发现振动值有爬升趋势,不等它断,提前安排离线保养和探伤。结果全年万向轴事故停机时间同比少了60%,备件采购费省了一大块。这笔账我算过:省下来的停机时间折算成烧结矿,一年能多出两千多吨,够高炉多吃好几天。
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当然,也有没办利索的事。二混岗位的老张还有两年退休,他那些看水听音的本事,现在这帮年轻人死活学不进去。老张跟我说,他听滚筒的声音就能听出物料厚薄,可这东西怎么量化?我带着仪表班试过几次,想用传感器把他的手感转化成数据,但试来试去,总觉得差那么点意思。明年要是能把这个事啃下来,才算真本事。
这一年下来,没干什么惊天动地的大事,就是把每个小问题往深里刨,刨到刨不动为止。明年接着刨。
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